于是江夏把余量标准从六毫米压缩到三毫米,同时对胎架建造精度提出更高要求……
分段在车间预制阶段就必须完成线型校准,不允许把精度问题带到船台上去解决!
这样一来,分段吊装上船台后,对接缝只需要少量微调即可合龙,几乎不需要大面积切割修整。省下来的不仅是钢板,还有气割用的氧气和乙炔、打磨用的砂轮片、以及焊工在高空作业位上耗费的工时。
接下来是焊脚高度。
江夏翻出焊接工艺评定报告,对照着船体结构的受力计算书,逐条核对现行焊脚尺寸的合理性。结果和他预料的差不多:大部分低应力区域的焊脚高度都存在不同程度的超量。
不是工人故意多焊,而是习惯性放量。老师傅带徒弟的时候常说“焊高一点保险”,久而久之,“保险”就成了“多多益善”,没人去追究到底多高才算够。
所以,江夏在这里引入了一个在后世造船业早已普及、但在六十年代还鲜有人系统运用的概念——等强度匹配原则!
简单来说,焊缝的强度不需要超过母材本身的强度,只要焊缝的承载能力与母材等强,再多焊的都是多余的重量和成本。
以这个原则为依据,对照着船体各部位的应力计算值,逐区域重新核定了焊脚高度的上限:高应力区维持原标准不变,中低应力区的焊脚高度统一下调一至两毫米,个别非受力构件的连续角焊缝甚至可以适当加大间距、改为断续焊,在保证结构完整性的前提下进一步节省焊丝和工时。
两项改动全部落实到纸面上之后,江夏粗略估算了一下综合效益:钢板节省约百分之八,焊条焊丝节省约百分之十五,与探伤标准优化带来的工时节约叠加在一起,整艘水翼艇的建造成本有望下降百分之十二到十五。
我真是太牛了!
直接干掉了百分之十的浪费!
写完最后一行参数,江夏放下铅笔,看着草稿纸上密密麻麻的数字和示意图,心中暗爽不已。
探伤分级是改 “查”,余量收窄是改 “装”,焊高管控是改 “焊”,三步下来,从检测到装配再到焊接,整条生产线的冗余水分就被拧掉了大半。
这还只是针对现有工艺的优化,等这套体系跑顺了,后面还能往精度造船、无余量装配的方向再走一步。
哦吼吼吼吼,要是沪东厂能把这套跑顺,说不定到时候头顶三个球他爹能直接造出头顶五个球的儿子出来!
“对了,还能再改改!”
“去后世的达利安参观的时候,他们好像有种代替现场手工修整的方案来着的。”
“死脑子,快转!”
“想起来!”
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